【打造500億市場巡禮】陽江海域展雄風
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明陽陽江16.6兆瓦漂浮式海上風電示范項目采用全球領先的漂浮式技術,具有全球單機容量最大、單兆瓦重量最輕、抗臺風能力強等特點,是一項具有劃時代意義的海上風電工程。項目位于廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮(zhèn)附近的海域,地理位置優(yōu)越,緊鄰重要的海上運輸航線,項目場址中心離岸約70千米,水深約45米。正如陸地戈壁的干旱氣候為光伏發(fā)電提供了得天獨厚的條件,陽江海域的特殊環(huán)境也為漂浮式風電技術的發(fā)展提供了試驗場。項目所屬海域氣候屬于典型的海洋性氣候,常年受到臺風和海浪的影響,氣候條件復雜多變,導致明陽漂浮式風電項目面臨著海洋環(huán)境帶來的考驗。項目采用全球領先的漂浮式技術和抗臺風設計,能夠適應高達17級臺風的極端海況,確保了風電平臺的穩(wěn)定性和安全性。項目以1回35千伏電壓海纜接入明陽陽江青洲四海上風電場項目海上升壓站,通過220千伏海 纜送出。貴州工程公司承接本項目的核心施工任務,包括但不限于風機安裝、海上錨泊系統(tǒng)施工、風機一體化拖航、風機就位回接。具體工作任務由海風公司負責實施。 在貴州工程公司邁向300億營收主體的進程中,每一步的高質量發(fā)展都至關重要。目 前,海風公司正在履約的明陽陽江16.6兆瓦漂浮式海上風電示范項目,正書寫著市場拓展 與項目履約的傳奇,履約團隊以堅定步伐不斷推進工程施工,展現(xiàn)了公司在海上風電領域的專業(yè)實力和對高質量發(fā)展目標的不懈追求。 智克難關 首吊成功 2024年4月18日,在廣州黃船碼頭,明陽漂浮式風電項目啟動塔架連接件吊裝作業(yè)。上午,項目施工團隊在廠家指導下完成連接件底部法蘭的螺柱安裝,并通過驗收。下午3點半,起升作業(yè)開始,但在接近中心基礎塔架時,發(fā)現(xiàn)螺柱與法蘭面螺孔存在錯位。 盡管現(xiàn)場指揮人員多次指揮調整吊車,試圖解決錯位問題,但因吊帶滑移造成塔架連接件重心偏移,部分螺柱傾斜進入螺孔,其余螺柱無法就位??v使使用千斤頂和大錘等工具嘗試調整,仍未能完全對齊螺柱。晚上八點半,因潮水變化增加作業(yè)難度和風險,且缺乏有效解決方案,考慮安全問題,決定暫停吊裝,將連接件安全放回地面,采取防雨措施,并立即組織研究解決方案。19日上午,項目施工團隊經過充分研討,決定重新啟動吊裝作業(yè)。通過更改吊帶綁扎方式,同時僅保留4顆螺栓保證整體就位,其余螺栓待就位后從轉接件內部向外安裝,將螺栓就位率大幅度提升,并于當日下午圓滿完成塔架連接件安裝任務。 首次吊裝雖遇到技術難題,但團隊迅速響應,展現(xiàn)了專業(yè)素質和應變能力,為后續(xù)作業(yè)積累了寶貴經驗。隨著塔架連接件等構件的穩(wěn)固吊裝,全球單機容量最大海上漂浮式風電樣機初見雛形。 堅守崗位 穩(wěn)舵前行 2024年5月1日,明陽漂浮式風電項目迎來了OB側一、二塔架的吊裝作業(yè)。項目施工團隊根據(jù)前期經驗,優(yōu)化了吊裝方案,并在廠家的指導下完成塔架吊裝的準備工作,各項指標經監(jiān)理單位驗收合格。上午8點30分,吊裝作業(yè)正式啟動,團隊成員密切協(xié)作,確保吊裝過程平穩(wěn)進行。在吊裝過程中,團隊成員吸取了塔架連接件吊裝時的經驗教訓,對吊具安裝方式進行了改進,同時在陸地上通過三坐標測量儀,雙向測量螺栓孔,及時調整偏位螺栓孔,有效避免了螺柱錯位的問題。盡管面臨技術挑戰(zhàn),項目團隊仍然憑借專業(yè)技能和周密部署,OB側一、二塔架一次精準對接至預定位置,比原定就位時間縮短10小時。5 月1日晚開始對OB側一、二塔架進行螺栓緊固工作,同時保持吊機部帶力狀態(tài)。 由于本項目機型結構特殊,需OB、OA兩側塔架吊裝完成,下橫拉索安裝完成后才能將吊機松鉤。鑒于此,在“五一”勞動節(jié)期間,項目團隊依然堅守崗位,實行三班倒制度,24小時生產不間斷,確保了現(xiàn)場的安全和施工的連續(xù)性。他們的辛勤工作和無私奉獻,為明陽漂浮式風電項目的順利推進做出了重要貢獻。 在OB側塔架螺栓緊固工作完成后,項目團隊立即轉入OA側的準備工作。2024年5月4日,繼OB側一、二塔架吊裝成功后,趁熱打鐵,開始了OA側一、二塔架的吊裝作業(yè),經過一整天的辛苦勞作,OA側一、二塔架的吊裝作業(yè)在5月4日晚順利完成。至此,成功完成了OB側和OA側一、二塔架全部吊裝工作,比原定完成時間提前3天。5月19日上午,項目正式進入又一關鍵施工節(jié)點,即第三節(jié)塔架及機艙轉接件的吊裝作業(yè)。項目團隊憑借之前積累的豐富經驗和技術實力,對此次吊裝任務進行周密的籌劃和準備。通過提前將機艙轉接件與第三節(jié)塔架安裝完成,將二者進行總體吊裝,節(jié)省一次吊裝作業(yè)工序,比原計劃提前2天完成本階段吊裝任務。 在5月20日兩側第三節(jié)塔架及機艙轉接件完成螺栓緊固工作,隨著這些關鍵部件的順利安裝,樣機主體結構逐漸顯現(xiàn)。 優(yōu)化調整 逆境突破 在廣州黃船碼頭風機安裝的同時,項目團隊也在陽江海域上同時進行海上錨泊系統(tǒng)施工。吸力錨作為海上風電平臺穩(wěn)定性的核心,其施工的特殊性和復雜性對整個項目的安全性和可靠性至關重要。它要求極高的精確度和對海洋地質條件的深刻理解。項目團隊在施工前進行詳盡的地質探測和數(shù)據(jù)分析,制定專項施工方案。 首個吸力錨施工時,采用吸力錨主體與錨鏈同用主鉤進行吊裝,在前期推演論證時認為該施工流程會避免二次吊裝錨鏈,能夠加快施工進度。實際施工時發(fā)現(xiàn),由于海上天氣多變,同用主鉤施工在面臨臨時起風時,兩者將會發(fā)生碰撞,施工流程反而更慢。對此,海上施 工現(xiàn)場項目團隊靈活調整優(yōu)化施工方案,采用兩者分開吊裝下放,大大縮短了吸力錨就位時間(從16小時/個縮短至7小時/個)。2024年6月,隨著最后一根錨鏈鋪設完成,吸力錨施工圓滿完成,標志著項目又完成一重要里程碑節(jié)點。 再接再厲,揚帆遠航 6月20日,雙側機艙吊裝完成;6月25日,OB側葉輪組裝完成;6月29日,OA側葉輪組裝完成;6月30日,OA側葉輪吊裝完成;7月3日OB側葉輪吊裝完成,標志著明陽漂浮式風力發(fā)電機組安裝工程的完美收官。與此同時,項目團隊正全力以赴,以確保在臺風季到來之前,完成風機一體化拖航及就位回接工作,為項目的最終投產奠定基礎。 道阻且長,行則將至。在這個未知領域的探索過程中,項目團隊遇到了一個又一個的難題,同時又克服了一個又一個的困難,這不僅展現(xiàn)了公司進軍海上風電的堅定信念,也凸顯了公司高效的履約組織能力,更加體現(xiàn)了公司員工鍥而不舍的拼搏精神。每一個重要節(jié)點的圓滿完成,都是團隊成員不懈努力和集體智慧的成果,都是項目全體員工努力踐行“雙?!睉?zhàn)略集中體現(xiàn)。在陽江這片充滿活力的海域,我們披荊斬棘,探索未來。用實際行動推動行業(yè)邁向更加綠色、高效、可持續(xù)的未來。 |
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